2. 哈尔滨利民经济技术开发区自来水公司,哈尔滨 150025 ;
3. 城市水资源与水环境国家重点实验室(哈尔滨工业大学),哈尔滨 150090 ;
4. 哈尔滨市呼兰区自来水公司,哈尔滨 150500
2. Limin Economic and Technological Water Company of Harbin, Harbin 150025, China ;
3. State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment(Harbin Institute of Technology), Harbin 150090, China ;
4. Hulan Water Company of Harbin, Harbin 150500, China
超滤技术是第三代饮用水处理技术的核心,近年来其应用有加速趋势,国内外均有超滤技术应用于新建或改造水厂的案例[1-2].中国部分地下水源中铁、锰以及氨氮质量浓度较高,近年来,由于地下水不断受到污染,水中铁、锰和氨氮的质量浓度也有上升的趋势,高氨氮随之而来是地下水中较高的硝酸盐以及亚硝酸盐质量浓度,是导致“致癌、致畸、致突变”的三致物质[3],因此,铁、锰和氨氮的去除是长期问题.地下水中铁、锰和氨氮可以通过生物方法同时去除[4-5],一些物化方法预处理和超滤结合工艺除铁除锰方法也有报道[6-10].超滤技术可以有效去除水中的颗粒物质,但是对于小分子溶解性无机物,如氨氮、二价铁、二价锰等则难以去除,因此,超滤技术需要与其他工艺联用[11-12].目前,鲜有采用接触氧化法-超滤组合工艺处理高铁高锰高氨氮水源水的报道.本实验首先利用接触氧化法进行预处理,通过砂滤层的生物作用保证膜前进水中的铁、锰和氨氮等符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求,再经超滤膜深度处理后,去除细菌以及部分颗粒物质,包括剩余总铁等,使出水更加安全、洁净.
1 实验 1.1 实验装置实验装置由3大部分组成,即曝气系统、砂滤系统、超滤系统(见图 1).原水接自水厂进水压水管路,经通风机曝气后进入滤柱内过滤,实验用两根有机玻璃滤柱(高3 m,直径90 mm),分别编号为A滤柱和B滤柱,装填滤料从上向下依次为:A滤柱-无烟煤(800 mm)、细锰砂(粒径0.60~1.30 mm,1 000 mm)、承托层锰砂(200 mm),B滤柱-无烟煤(800 mm)、粗锰砂(粒径0.80~1.47 mm,1 200 mm)、承托层锰砂(200 mm).实验初期采用低滤速,A滤柱与B滤柱滤速均为3 m/h,反洗周期分别为1和2 d,反洗时间为5 min.原水经曝气后进入滤柱过滤,曝气后水中溶解氧约为10 mg/L,pH达7.50左右.砂滤出水采用浮球阀水箱控制恒流出水,最终经浮球阀水箱进入清水箱内.清水箱内的水经反洗泵供滤柱反洗.超滤系统安装于B滤柱出水之后,膜组件使用PVDF中空纤维超滤膜(苏州立升公司),膜有效面积为27.13 cm2,内径为0.85 mm,外径为1.45 mm,标称孔径为0.01μm.膜组件浸没于反应器内,经真空压力表后由蠕动泵(BT100-2J,保定兰格,中国)抽吸出水,蠕动泵连接至可编程控制柜,自动控制膜组件的运行、反洗等情况并记录压力数据.
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图 1 实验装置 Figure 1 Schematic diagram of experimental equipment |
首先考察接触氧化法对铁、锰和氨氮的去除效果,原水经曝气后将pH调节至7.50±0.05,经砂滤过滤后出水,测定不同滤柱的出水铁、锰及氨氮质量浓度;之后,在接触氧化除铁锰的基础上进行超滤膜处理短期实验,利用阶梯通量的方法观察超滤膜的跨膜压差增长情况,并测定超滤出水的铁、锰以及细菌总数等;此外,将通量分别设定为20、30、40 L/(m2·h),连续运行7 d,不需要反洗,进水为粗锰砂滤柱出水,考察超滤膜长期运行时跨膜压差增长情况.
1.3 分析项目与方法pH:pH计;溶解氧:溶解氧仪(PH/OXi 340i);浑浊度:浊度仪(HACH,2100P);细菌总数采用平皿计数法;锰砂表面形态及膜表面表征:SEM-EDS(QUANTA200扫描电子显微镜);跨膜压差采用压力表及在线传感器;总铁、亚铁采用邻菲啰啉分光光度法;锰采用过硫酸铵分光光度法以及电感耦合等离子体质谱仪(PerkinElmer公司ICP-MS,NexION 300Q);氨氮采用纳氏试剂分光光度法.检测总铁、锰及氨氮的水样先通过醋酸纤维膜(孔径为0.45μm)过滤(超滤出水除外).
1.4 实验用水及原水水质实验原水取自哈尔滨市江北某水厂的地下水,实验期间水质状况较为稳定.原水水质指标如表 1所示.
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表 1 原水水质指标 Table 1 Raw water quality |
实验由2013年6月25日运行至2014年1月14日,可分为两个阶段,2013年10月3日之前,原水经通风机曝气,2013年10月9日之后,原水经曝气头曝气.两种曝气方式均可使曝气后水的pH提升至7.50左右,其影响仅表现在曝气后水中的亚铁质量浓度,主要原因是曝气停留时间的差异,通风曝气停留时间将近30 min, 而曝气头曝气方式停留时间只有12 min.接触氧化过程除铁主要是物化过程[13],而接触时间是氧化动力学的主要参数,接触时间长有利于二价铁的氧化.因此,亚铁质量浓度由2.03~6.34 mg/L增大至9.29~14.58 mg/L,但对砂滤系统的出水铁质量浓度结果基本无影响.
由图 2(a)可知,在设备运行初始阶段出水中亚铁质量浓度即可接近于0.03 mg/L,主要是由于上层无烟煤的截留作用,设备运行80 d后,亚铁质量浓度低于0.03 mg/L,去除率达98%~99%.由图 2(b)可知,设备运行初始阶段,出水总铁质量浓度在0.50~1.20 mg/L,去除率在87%~95%.设备运行140 d后,出水总铁质量浓度降至0.30 mg/L以下,满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)(ρ(Fe)≤0.3 mg/L),去除率达95%~97%.两滤柱出水铁质量浓度没有明显差别.
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图 2 滤柱进出水水质及其去除率 Figure 2 Influent and effluent water quality and the removal of Fe(II), total Fe, Mn and ammonia |
由图 2(c)可知,两根滤柱对锰的去除存在一定差别,A滤柱在实验初期出水锰的质量浓度就可以达0.10 mg/L以下,去除率在80%~95%;B滤柱则在设备运行110 d之后出水锰质量浓度才达0.10 mg/L以下,去除率在85%~95%,而此时,A滤柱出水锰质量浓度近于0.03 mg/L,去除率高达95%~97%;设备运行170 d后,两滤柱出水锰质量浓度均在0.03 mg/L左右,出水锰质量浓度满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)(ρ(Mn)≤0.1 mg/L).实验中9月15日—10月3日,由于通风机故障导致进水pH(7.19~7.31)及溶解氧(6.93~7.19)降低,溶解氧不足以将氨氮、铁和锰完全去除[14-15],两根滤柱的出水锰质量浓度均高于之前水平,出水效果变差.但是在故障期间,A滤柱的出水锰质量浓度(0.10~0.30 mg/L)仍低于同时期B滤柱的出水(0.12~0.53 mg/L).
由图 2(d)可知,出水氨氮质量浓度波动较大,设备运行170 d之后,两根滤柱的出水氨氮均达0.50 mg/L以下,去除率达75%~85%,出水氨氮满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)(≤0.5 mg/L),此后两根滤柱的氨氮去除效能维持平缓降低的趋势.
总体而言,两种滤料对铁和氨氮的去除差别不大,但是细锰砂滤柱比粗锰砂滤柱对该种地下水锰的去除更具有优势.
2.2 接触氧化法-超滤组合工艺的净水效能实验中pH=7.50的粗锰砂滤柱出水继续经过超滤膜处理,接触氧化法-超滤组合工艺各阶段出水水质见表 2.可以看出,超滤膜对亚铁、锰和氨氮基本没有去除,这是由于超滤膜截留的相对分子质量较大,对溶解性的离子不能去除.对总铁的去除,超滤出水中总铁质量浓度略有降低,接触氧化法总铁的去除率为95%~97%,增加超滤处理后总铁的去除率最高可达98%~99%,这主要由于对胶态和颗粒态铁的去除[8].同时,超滤膜的出水浊度低于0.10 NTU.原水细菌总数并不多,仅为10~20 CFU/mL,曝气后水中细菌总数增加为700~1 080 CFU/mL,砂滤出水细菌总数为80~110 CFU/mL,去除率仅为84%~93%.若要得到合格的饮用水,一般需要加氯消毒,但具有产生消毒副产物的风险[16].实验期间,超滤出水未检出细菌,去除率近于100%.可见,超滤可使出水符合水质标准对微生物指标的要求,同时减少后续消毒剂的使用,从而减少了水中消毒副产物的产生.因此,超滤工艺在保证水的微生物安全性的同时可提高水的化学安全性[17-18].
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表 2 接触氧化法-超滤组合工艺各阶段出水水质 Table 2 Effluent water quality of different stage of a combined process of contract oxidation and ultrafiltration |
采用短期实验测定超滤处理砂滤出水的临界通量.根据P.Bacchin[19]、Jia Xu等[20]的研究,采用阶梯通量法测定临界通量.控制通量为10、20、30、40、50、60、70 L/(m2·h),每一通量条件下运行3 h.实验期间超滤膜进水水质总铁质量浓度为0.18~0.35 mg/L,亚铁质量浓度小于0.03 mg/L,锰质量浓度小于0.10 mg/L.
由图 3知,当通量达30 L/(m2·h)时,2号膜组件的跨膜压差在此后每一阶梯通量下均产生增长;当通量达50 L/(m2·h)时,3号膜组件的跨膜压差在此后每一阶梯通量下均产生增长;通量达50 L/(m2·h)时,1号膜组件的跨膜压差增长不明显,当通量为60和70 L/(m2·h)时,1号膜组件的跨膜压差才会产生明显的增长.即当预处理接触氧化法控制pH=7.50±0.05时,其出水经过超滤膜深度处理时,在每一阶梯通量下,跨膜压差均增长较小,并且该种水质在保持较低的通量运行时膜污染程度较小.
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图 3 临界通量法的超滤膜跨膜压差增长 Figure 3 Critical flux determination using the flux-step method in a constant flux mode |
图 4为不同通量条件下超滤膜跨膜压差增长情况.可以看出,通量为20、30、40 L/(m2·h)的膜组件其初始跨膜压差分别为10.9、15.3和19.1 kPa.通量为40 L/(m2·h)时,膜组件跨膜压差增长明显,增长速率一直较快,经过270 min后增长到44.8 kPa以上,增长量为25.7 kPa,之后跨膜压差增长速度略有减慢,运行结束时,跨膜压差增长到76.9 kPa,总增长量为57.8 kPa;通量为20 L/(m2·h)时,膜组件跨膜压差初始增长速率较快,经过270 min的运行后跨膜压差增长到22.8 kPa,增长量为11.9 kPa,此后跨膜压差的增长速率变慢,运行至9 600 min时,跨膜压差增长到35.2 kPa,增长量为24.3 kPa;通量为30 L/(m2·h)时,经过180 min的运行后跨膜压差增长到26.4 kPa,增长量为11.1 kPa,此后跨膜压差的增长速率与20 L/(m2·h)通量条件下的膜组件较为一致,运行至6 000 min时,其跨膜压差增长速率变快,至9 600 min运行结束时,跨膜压差增长到48.0 kPa,增长量为32.7 kPa.
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图 4 长期运行的超滤膜跨膜压差增长 Figure 4 TMP versus operation time at different fluxes |
由此可见,经过7 d的长期运行比较得出增长速率最低的是20 L/(m2·h).说明通量较低时,膜污染增长比较缓慢,在保证出水水质的同时可以适当延长超滤膜的过滤周期.
2.4 滤料以及膜污染表面特性的表征至2014年1月14日结束实验后,对滤料表面形态以及超滤膜表面形态进行了扫描电镜及能谱分析.滤料取自锰砂层30 cm深度处,滤料表面的能谱分析见如表 3,通过对比未进行过滤实验的新锰砂和成熟滤料表面的铁、锰元素可知,经过砂滤后的滤料(粗锰砂:0.17%,细锰砂:0.26%)较原始滤料表面(粗锰砂:0.24%,细锰砂:0.31%)中锰元素质量分数大量增加,而铁元素质量分数相差不大(滤前:0.10%,滤后:0.12%),这也说明铁的去除主要依靠滤柱上层无烟煤的截留作用,增加的锰元素是接触氧化法中Mn2+被氧化沉积在滤料表面的结果,这与曾辉平[3]的研究结果较为一致.
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表 3 滤料表面及其超滤表面沉积物的能谱分析 Table 3 EDS analysis of sands surface and membrane deposits% |
经过7 d的运行,超滤膜表面形成一层光滑密实的黄色沉积物质.图 5中第一编号A、B、C分别表示20、30、40 L /(m2·h)通量条件,第二编号1、2依次为SEM表面形态、SEM断面形态.在高倍扫描电镜下,3组超滤膜表面均有球状突起,皴裂并且凹凸不平.同样放大5 000倍的条件下,观察其断面扫面图,3组膜组件表面污染层的厚度不同,40 L/(m2·h)条件下污染层厚度最大(图 5(f)),20 L/(m2·h)条件下污染层厚度最小(图 5(d)),说明相同运行条件下,低通量的超滤膜受到的膜污染程度较小;观察膜孔内没有沉积物,这是因为膜进出水纳米粒度分别为1 439~3 097、2 540~4 615 nm,两者相差无几,可以推测颗粒物以水和氧化铁的形式存在,且粒径大于10 nm,被截留在膜表面.而锰及氨氮均属于溶解性离子,超滤膜无法截留,因此,膜在短时间内运行不会堵塞.
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图 5 超滤膜表面及断面形态和能谱图 Figure 5 Magnified views of the surfaces of the membranes |
对膜表面的物质进一步做能谱分析,可以看出铁元素峰值在20、30以及40 L/(m2·h)通量条件下分别为0.59%、0.15%、0.30%,锰元素的峰值很小(低于0.1%),这与超滤膜可以截留颗粒态的三价铁而不能截留游离态的锰离子有关.
3 结论1)接触氧化法-超滤组合工艺处理哈尔滨市江北某水厂地下水时出水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求,处理效果显著.
2)细锰砂(粒径0.6~1.3 mm)较粗锰砂(粒径0.80~1.47 mm)滤料对该水厂地下水的除锰效果更好,出水更为稳定,两种滤料的成熟期分别为80和110 d,使用细锰砂作为接触氧化法的滤料处理该种地下水可以缩短工艺启动时间.
3)接触氧化法-超滤组合工艺处理该水厂地下水的出水水质指标符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求:锰及氨氮的去除主要依靠接触氧化法预处理,出水锰质量浓度低至0.03 mg/L,出水氨氮质量浓度低于0.50 mg/L;总铁经接触氧化法预处理后可降低至0.24 mg/L左右,经超滤深度处理后有一定程度的降低,可降至0.06 mg/L左右.
4)接触氧化法-超滤组合工艺对该水厂地下水的处理优势主要表现在微生物的去除方面,可近于100%去除细菌,减少消毒剂的使用,降低消毒副产物的产生概率,使出水更安全洁净.
5)低通量条件下(20 L·m-2·h-1)运行,膜表面沉积的污染物较少,膜污染程度小.
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