期刊检索

  • 2024年第32卷
  • 2023年第31卷
  • 2022年第30卷
  • 2021年第29卷
  • 2020年第28卷
  • 2019年第27卷
  • 2018年第26卷
  • 2017年第25卷
  • 2016年第24卷
  • 2015年第23卷
  • 2014年第22卷
  • 2013年第21卷
  • 2012年第20卷
  • 2011年第19卷
  • 2010年第18卷
  • 第1期
  • 第2期

主管单位 中华人民共和国
工业和信息化部
主办单位 中国材料研究学会
哈尔滨工业大学
主编 苑世剑 国际刊号ISSN 1005-0299 国内刊号CN 23-1345/TB

期刊网站二维码
微信公众号二维码
引用本文:唐伟东,张士宏,林涛,刘劲松,程大勇.游动芯头拉拔模具失效分析[J].材料科学与工艺,2012,20(3):109-112.DOI:10.11951/j.issn.1005-0299.20120321.
TANG Wei-dong,ZHANG Shi-hong,LIN Tao,LIU Jin-song,CHENG Da-yong.Die failure analysis of tube drawing with floating plugs[J].Materials Science and Technology,2012,20(3):109-112.DOI:10.11951/j.issn.1005-0299.20120321.
【打印本页】   【HTML】   【下载PDF全文】   查看/发表评论  下载PDF阅读器  关闭
←前一篇|后一篇→ 过刊浏览    高级检索
本文已被:浏览 1472次   下载 1204 本文二维码信息
码上扫一扫!
分享到: 微信 更多
游动芯头拉拔模具失效分析
唐伟东,张士宏,林涛,刘劲松,程大勇
中国科学院 金属研究所,沈阳110016
摘要:
为了改善游动芯头拉拔过程中芯头模具的磨损,揭示芯头在拉拔过程中不同形式的失效机理.利用扫描电镜,金相显微镜对不同失效形式下模具进行观察及成分分析,同时对拉拔润滑油和铜管进行密度和黏度测量.结果表明:芯头模具表面局部Co元素的缺失或其黏合作用相对较小,导致WC颗粒在模具表面形成竖道划痕;芯头模具由于受到管材变形时压应力,在温升和润滑不良的情况下形成环形沟槽缺陷;管坯中的气孔在变形过程中贯穿连接,以及模具表面粗糙度的提升,导致管材上的铜粘附在模具表面.
关键词:  硬质合金  游动芯头拉拔  模具失效分析
DOI:10.11951/j.issn.1005-0299.20120321
分类号:TG359
基金项目:国家自然科学基金资助课题(50875155);教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队资助项目(IRT0931)
Die failure analysis of tube drawing with floating plugs
TANG Wei-dong1, ZHANG Shi-hong2, LIN Tao3, LIU Jin-song4, CHENG Da-yong5
1.Institue of Metal Research,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110016,China;2.Institue of Metal Research,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110017,China;3.Institue of Metal Research,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110018,China;4.Institue of Metal Research,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110019,China;5.Institue of Metal Research,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110020,China
Abstract:
In order to decrease the abrasion of the plug in tube drawing with floating plug,the failure mechanism of the plug in different type were revealed.SEM,EDS and OM were used to analyze the different type failure plugs and the material compositions.The results show that,due to lacking of the Co element or its relatively small bonding effects,the WC particles scratch the surface of the plug.Because of the compression stress in tube deformation course,the rising temperature and the poor lubrication,the circle gap is formed.The connecting of gas porosity in the copper tube and the rising roughness of the plug lead the copper adhere to the surface of the plug.
Key words:  cemented carbide  drawing with floating plug  die failure analysis

友情链接LINKS